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在廣州天河區(qū),廢銅回收產(chǎn)業(yè)正積極引入先進(jìn)的余熱回收技術(shù),以實(shí)現(xiàn)資源的最大化利用和節(jié)能減排的目標(biāo)。為了深入了解該技術(shù)的實(shí)際效果,我們對(duì)當(dāng)?shù)匾患揖哂写硇缘?a href='http://m.ymxww.com' title='廢銅回收' target='_blank'>廢銅回收企業(yè)進(jìn)行了余熱回收技術(shù)的實(shí)測(cè),并收集了一系列關(guān)鍵數(shù)據(jù)。此次實(shí)測(cè)選取了該企業(yè)廢銅熔煉環(huán)節(jié)作為重點(diǎn)監(jiān)測(cè)對(duì)象。在未采用余熱回收技術(shù)之前,廢銅熔煉過程中產(chǎn)生的大量高溫廢氣直接排放到大氣中,不僅造成了能源的浪費(fèi),還對(duì)周邊環(huán)境產(chǎn)生了一定的熱污染。而引入余熱回收技術(shù)后,通過安裝高效的熱交換器,將廢氣中的余熱進(jìn)行回收并用于預(yù)熱助燃空氣和加熱生產(chǎn)用水。
實(shí)測(cè)數(shù)據(jù)顯示,在廢銅熔煉過程中,未采用余熱回收技術(shù)時(shí),廢氣排放溫度高達(dá) 800℃左右,大量的熱能隨著廢氣白白散失。而采用余熱回收技術(shù)后,廢氣排放溫度顯著降低至 200℃以下,熱能回收效率達(dá)到了 70%以上。具體來看,回收的余熱用于預(yù)熱助燃空氣,使助燃空氣溫度從常溫升高至 300℃左右。這一變化使得熔煉爐內(nèi)的燃燒效率大幅提高,燃料消耗量明顯降低。據(jù)統(tǒng)計(jì),在相同的生產(chǎn)任務(wù)下,燃料消耗量較之前減少了約 25%。這不僅降低了企業(yè)的生產(chǎn)成本,還減少了因燃料燃燒產(chǎn)生的二氧化碳、二氧化硫等污染物的排放,對(duì)改善環(huán)境質(zhì)量起到了積極作用。
在加熱生產(chǎn)用水方面,余熱回收技術(shù)同樣表現(xiàn)出色。通過熱交換器將余熱傳遞給生產(chǎn)用水,使水溫從常溫快速升高至 60℃ - 70℃。這些熱水被用于企業(yè)的清洗、保溫等生產(chǎn)環(huán)節(jié),有效替代了原本需要消耗大量電能或燃?xì)獾募訜嵩O(shè)備。實(shí)測(cè)期間,企業(yè)用于加熱生產(chǎn)用水的能源消耗降低了約 30%,進(jìn)一步提高了能源利用效率。
為了更直觀地評(píng)估余熱回收技術(shù)的經(jīng)濟(jì)效益,我們對(duì)企業(yè)的生產(chǎn)成本進(jìn)行了詳細(xì)核算。在引入余熱回收技術(shù)前,企業(yè)每月在燃料和加熱能源方面的支出約為 50 萬元。而采用該技術(shù)后,每月能源成本降低至約 35 萬元,每月可節(jié)省成本 15 萬元。按照這一數(shù)據(jù)推算,企業(yè)一年可節(jié)省能源成本 180 萬元,經(jīng)濟(jì)效益十分顯著。
此外,余熱回收技術(shù)的應(yīng)用還對(duì)企業(yè)的生產(chǎn)效率產(chǎn)生了一定的積極影響。由于助燃空氣溫度的升高,熔煉爐內(nèi)的燃燒更加充分,熔煉速度有所加快。同時(shí),熱水的穩(wěn)定供應(yīng)也保證了生產(chǎn)環(huán)節(jié)的順利進(jìn)行,減少了因能源供應(yīng)不穩(wěn)定而導(dǎo)致的生產(chǎn)中斷情況。從環(huán)境效益來看,根據(jù)實(shí)測(cè)數(shù)據(jù)和相關(guān)的排放標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算,企業(yè)每年因采用余熱回收技術(shù)可減少二氧化碳排放約 800 噸,減少二氧化硫排放約 10 噸。這對(duì)于緩解當(dāng)?shù)氐沫h(huán)境壓力,推動(dòng)綠色發(fā)展具有重要意義。
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